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包裝機直流電機控製係統的改造

發布時間:2020-06-03 14:45:26 |來源:網絡轉載

包裝機組經過多年使用,其自動調速 控製係統中經常出現測速電機運轉不良或損壞,導致 測速信號不正常,機器超速,使機械連杆因過速而損 壞。包裝機釆用德國西門子公司的FZ邏 輯控製係統,通過SIMOREG直流調速器實現主電機的 調速。該係統為轉速、電流雙閉環調速係統,釆用PI 調節器控製,直流電流傳感器檢測電機電流作為電流 環的負反饋信號,測速電機檢測轉速作為負反饋信號。 在實際應用中,當測速電機運轉不良或損壞時,測速電 機測出的電壓低於正常值,SIMOREG直流調速器根據 測速電機檢測轉速的負反饋信號判斷輸出電壓偏低, 因此輸出到電機的電壓不斷升高,使電機超速。為此 研製開發了直流電機超速報警停車保護係統,具有自動跟蹤車速、過速反應靈敏、安裝調試 方便、無需維護、造價低等特點,並且是一個獨立的係 統,對原機器性能沒有任何影響。下麵以小包透明紙包裝機直流電機控製係統技術改造為例進行說明。

1改造過程

機器運行信號經過整形電路進入波形判別電路,波形判別電路在線 監測機器運行信號的脈寬並判斷機器運行信號是否正 常。當機器過速時,機器運行信號的脈寬小於設定值, 波形判別電路立即輸出低電平信號到信號觸發電路, 使機器停機,同時大電器櫃上的指示燈顯示“ MOTOR TEMPERATURE CONTROL BRUSHWEAR”,提醒維修人 員檢修直流主電機及測速電機。

1.1控製過程分析

NE555時基電路和阻容元件組成;波形判別電路由雙 時基電路NE556和阻容元件組成的2個單穩態觸發電 路構成;信號觸發電路由4011組成的RS觸發器構成。 來自3S163的負極性脈衝同時加在U2A的觸發端6腳 和Q1的基極,Q1導通,並將U2A置位,電路板輸出為 高電平。由於脈衝期間,Q1飽和導通,因此C3不充 電,負向脈衝過後,C3才充電。正常轉速時,由於脈衝 間隔長,在下一個脈衝到來之前,C3上的充電電壓達 到2/3VD C,則U2A電路自動翻轉,輸出端(5腳)複位 為低電平。當轉速超過正常值時,輸入脈衝的間隔變 小,C3上的電壓尚未到2/3VDC,因此Q1導通放電,U2A的輸出將保持高電平。U2B單穩態觸發器的工作 與U2A相同,U2B的充電時間(1.1R8C5)大於V01在衝的周期,因此,C5上的充電電壓 (在正常轉速下)低於2/3VDC,U2B處於高電平輸出狀 態。當超速時,由於V01持續的高電平,C5上充電到 2/3VDC時,U2B翻轉,複位,輸出為低電平。此時, LED D2發光,RS觸發器由高電平翻轉為低電平並保 持不變,使機器停轉,並在大電器櫃3H43指示燈顯示 “MOTOR TEMPERATUER CONTROL BRUSHWEAR”。包裝機的改造原理與此相同。輸 入信號取自2S34產生的脈衝,接於原電路的1B334 端,輸出信號接於44B22端,複位信號接於44B25端。 超速時停機,2H10指示燈顯示。

1.2安裝調整

將控製板安裝於大電器櫃內土 15VDC電源上方, 調整步驟如下:①去掉停機報警控製線,將小包透明紙包裝機運行至高速正常狀態;②調大R5電位器, 直至LED D1發光二極管處於常滅狀態,然後調小R5 電位器,直至LED D1發光二極管常亮;③ 調小R8電位器,直至LED D2發光二極管 處於常亮狀態,然後調大R8電位器,直至 LED D2發光二極管常滅;④接上停機報警 控製線,調整完畢。小包機調整步驟與此相同。

2使用效果

直流電機超速報警停 車保護係統在我廠包裝機組 上試用後,對包裝機組的超速進行了有效防護,靈敏可靠,有效防止了 機械連杆因過速被打壞,也減少了維修工 作量,降低了維修費用,使用效果良好。

3應用效果

改進後的鋼印調節係統可以快速、較大幅度地調 節鋼印位置高低的偏差,由於鋼印位置偏差而產生的 殘次煙比改進前降低了 80.5%,基本杜絕了因鋼印高 低無法調節而被迫停機的現象。該項改進費用低廉, 在使用中基本無需維修和保養,提高了設備的有效作 業率和產品的質量。

 

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