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PLC在四連杆裝箱包裝機中的應用

發布時間:2020-06-19 09:43:54 |來源:網絡轉載

四連杆裝箱包裝機是一種一次可以裝4箱(可以是紙箱) 既4x24瓶或者3箱3x24瓶的連續裝箱的包裝機械設備,在包裝行業中使用非常普及。

對於四連杆裝箱包裝機中電氣部分的控製,是包裝機使用安全、可靠性的重要保證。目前,老型號的四連杆包裝機的電氣裝置大多采用繼電器的控製方式。這種控製方式連線複雜、 繼電器使用數量多,造成電氣控製部分可靠性差、故障率高,日常維護量大。同時,設備缺少操作的安全保障措施,容易發生事故。

隨著可編程控製器(PLC)技術的發展,把PLC控製技術應用於四連杆包裝機的控製中,取代原有的控製線路,其可靠性和經濟效益都得到了很大提高,是四連杆裝箱包裝機控製係 統發展的必然趨勢。

1係統結構

四連杆裝箱包裝機控製係統由電氣部分和氣動執行部分組成。

在電氣控製部分的改造中,分析了包裝機的工作過程和控 製特點,對包裝機的控製基傑上都是光電開關、接近開關、電磁 閥、電機等這類的幵關量輸入、輸出設備。控製過程以連續的 邏輯量控製為主的操作方式。PLC的開關邏輯和順序控製是PLC應用最廣泛、最基本的功能。基於PLC的這一使用功能 和特點,決定將原有繼電器控製係統全部拆除,采用PLC控 製。因為該用戶廠家其他自動化設備使用的基本都是日本某公司的PLC,再根據采集和控製點數,選用某公司的SYSMAC CPM2A-60CDR - A的PLC作為係統控製器。

2係統設計

1)四連杆裝箱包裝機的電機可以進行點動、正轉和反轉, 以帶動夾瓶裝置做往複運動裝箱。瓶電機和2個箱電機分別 用作傳輸瓶和傳輸箱。7個電磁閥和與之對應的氣缸,分別控製“夾頭”,“定位器",“出稍臂”及“進箱臂”“箱導向”。設“手 動.和"自動'操作兩個切換開關。

2) 在包裝機的操作前台和設備後台、側麵加裝3隻光電 檢測幵關,在操作人員誤入設備危險區域時,係統緊急停車,保 證安全。

3) 在傳送帶上安裝E6A2旋轉編碼器,測量傳送 帶的速度。當傳送帯電機異常停車時,停止包裝機工作。

4) 係統輸入回路中有光電開光和接近等開關,PLC上的 DC24V電源容量就不足了,各輸入、輸出元件均使用DC24V直 流穩壓電源。

觸點在斷開時,感性負載 因儲能作用而產生電弧 高於電源電壓數倍甚至 於數十倍的反電勢對係 統產生的幹擾。

6)係統的輸入部分36點,輸出19點,一共占用PLC 54點,係統冗餘6點,符合自 動化係統設計要求。

3程序設計

PLC程序采用梯形圖編寫,其中,PLC主程序參照原有繼電器控製係統的電氣控製原理圖進行設計,這種程序設計方法簡單,有現成的電氣控製線路為依據,設計周期短,在舊設備電氣係統改造中經常采用。

按照原有電氣控製係統輸入信號及輸出信號作為PLC 的I/O點,原來由繼電器硬件完成的邏輯控製功能由PLC軟件——梯形圖替代完成。

選擇“插入.一“拉伸 亍.命令,在操控板中選中“曲麵” 圖標回,創建一個直徑為do+P的圓柱麵。選中步驟3所創 建的荏二掃描麵後,選擇“插入.一“相交,.命令,根據提示 繼續選擇圓柱麵,兩麵組相交可得到它們的交線曲線鏈。重複以上步驟可生成整段螺旋線的曲線鏈。為方便後續造型工作, 可將以前步驟生成的曲線和曲麵隱臧,隻顯示曲線鏈和實體。

選擇“插入”掃描.一“切口”命令,在菜單管理器的掃描軌跡,選頊中選擇"選取軌跡”,在"鏈.中選擇"曲線鏈”, 並根據提示選取步驟四生成的某段曲線鏈作為掃描軌跡,並確 定截麵定義方向和掃描截麵的向上方向。在草繪橫截麵時繪製圓作為掃描剖麵形狀,按被供送件直徑參數確定圓直徑,最後選擇要刪除的區域,完成掃描切口特征。


3結語

基於Pro/E的強大的零件建模功能,在硏究變距螺旋曲麵生 成鼬的基礎上,提出了釆用掃描切口特征生成變距螺旋麵的新 方法。該方法可以廣泛應用於其它運動規律變螺距螺旋線螺杆的 造型設計,也可用於某些異形瓶罐的供送螺杆的造型設計。

 

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