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產品自動包裝機電氣控製回路改進

發布時間:2020-07-14 15:00:40 |來源:網絡轉載

我廠雙氧水自動包裝機是參照外廠設計 的,於1993年投入試運行。該裝置經實際檢 驗達到了減輕勞動強度的設計要求,每天裝雙氧水量近20噸。但也存在著一些問題,主 要表現在以下方麵。

  • 由於采用靜國出料,蟻裝速度過慢。每 45秒才能罐滿一捅(25kg),這對於我廠原年 產6000噸雙氧水(HQ,)裝置還算適用,位 隨著我廠新上一套1萬噸HQ,裝置,顯攜 速度過慢不能滿足生產需要。

的是電極檢測法,即容積控製法。此方法反 應速度慢,再加上液麵有緩衝,精度不易控 製,每桶水重誤差在士0、25kg左右,不能滿 足我廠每桶HQ*誤差控製在±0. 01kg以內 菌要求。

②從控製線路上看,由於線路采用了互 鎖電路,使線路複雜化,故障點增多,檢修 維護不便。控製物料進出口釆用了帶有電磁 閥的四個氣動球閥(材質不鏽鋼),造成設備投資過高,使檢修成本也增高。

針對上述缺陷,我們對該裝置進行改進. 下麵分析原裝置控製過程的弊病並介紹改造 後的控製原理。

1原裝置控製原理

該自動包裝機的控製思路是釆用容積 法,即控製計量罐內的雙氧水容積.控製原 理見圖1»

以VI計量罐為例,其動作過程如下"

當控製回路接觸器CJ閉合時..VI ±D 電磁閥D1通電打開,開始進忸:此時其下口 電磁閥D2由於無電閉合,不放料.檢瀏雄內 液位升訶裝置電極高限時,VI檢測丨 路1ZJ動作。此時,電磁閥D1失電,關閉辺 料口,電磁閥D2通電打開,出斟口開始放 料。當計雖翠內構料放到低限L (D)時,VI 檢測回路中JZJ旣電,電磁悶D1通電,打開 進料口開始進料,同時電磁閥D2失電關閉, 岀料口停止放料。當液位上升到高限L〈H) 時,開始一次新的循環。

從控製過程知其檢測裝置利用雙氧水的 導電性,采用電極式液位檢測控製。

V2罐的動作過程也如此。

控製原理圖中的時間繼電器S1KSJ2是 為了使兩蟻vi和vz交替放料留岀r桶時 間而設計的,延時0.4-60秒。

檢測回路中電極L《P)的作用是,液位降 到L(H)以下酎,1ZJ繼續閉合,使放料達到 現定的量(25kg)。

當桶的容量改變時,可通過調節電極L II)的位置即調節計量罐內雙氧水的量來滿 足要求。

該裝置在試運行時,主要弊病如前所述, 其不足之處還有以下兩點:

①沒有考慮桶皮本身重量不一致對檢測的影響.

  • 進料流速變化對檢測準確性的影響。

2改進後控製原理

改進的主要思路是改容積控製法為重量 控製法.仍釆用可控矽作為無觸點開關,把 電極式液位檢測改成重量檢測,増加一個稱 接點。控製原理見圖2.

控製過程:當空桶故到稱上時,由於稱 接點LK沒有閉合.檢測回路1ZJ不動作。從 控製回路知道出料口電磁閥D1打開,開始 放料。當桶重達到規定要求(25kg?時,稱接 點LK閉合,檢測回J&1ZJ動作.出料口電磁 閥D1關閉,停止放料.當第二桶又放上時, 開始新的循環。

V2計量峨過稈也如此.

檢州回路中電磁閥常開接點DI、D2是 消除稱上下振動對接觸器的影響。

(上挨第40頁)

散發出來,易將電機燒毀,一般情況下禁止 反接製動。因此,其動作順序改造如下;

當2FC通電閉合後,電機將鬥打開。當 凸輪控製器打向反轉時2ZC並不馬上得電, 而是2FC失電.在這裏必須調整好延時時 間,使電機轉速製動為零,消除反接製動帶 來的大電流衝擊.

4經濟效益評估

每年按電機繞損程度下降9。好計算.毎 年可節省修理費6萬元.綜合效益15萬元。 (附改造費用及燒電機對比)

(1)改造費用 兩台YZR250M2-8電機 11160元 改造配電盤費用   1099. g元

更換車棚費用             1099.8元

合計                     20900元

控製回路中的時間繼電器1SJ、2SJ是為 給工人提供換桶時間而設計的,延時0.4~ 60秒」 ’

•3效果

該包裝機經改進後投入試運行,效果良 好°主要表現在以下方麵I

  • 釆用同法後使控製精度達到我廠出 口產品要求。
  • 簡化了線路,便於維護.
  • 計量罐上口減少了一個電磁閥〔即氣 動向鋼球閥)。使進口直通大罐,增大了進口 液位壓力,即改常壓出料為帶壓出料。這樣 一方麵節約了設備投資’另一方麵加快了罐 裝速度,時間由原45秒減少到15秒.

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