谘詢電話

ENGLISH0755-88840386
新聞中心

谘詢電話

0755-88840386
您的位置:首頁 > K8凯发大酒店天生赢家專題 > 專業技術專題 > 工業自動化稱重儀表>詳情頁

微機控製回轉包裝機的使用經驗

發布時間:2020-07-17 14:56:02 |來源:

2微機控製儀的性能及特點

2.1性能

WK-1A型微機控製儀采用了 MCS-51 係列單片微機係統,應用GAL器件優化了硬 件設計.並配以進口傳感器,它的主要技術指 標:

• (1)單機控製精度±0. 4kg;穩態時可達士 0. ?kg

  1. 零點跟蹤範圍:一麽5kg<5<+4- 5kg
  2. 基準值最佳範圍;.1. 93〜2.10
  3. 袋重合格率295%
  4. 工作電壓:AC220(l±10%)V

2. 2特點

(1)具有良好炳動傑零點跟蹤功能(釆用軟 件方式),無論是機械狀態發您變化還星沃塵積 景引起的皮重變動,對稱重都沒有影響,當然. 這種變動是在有限的範圍內。

(£)對有可能出現的微機故障實行分類報 警.

如,叵倒表示基準值設置偏小;

|33. 33|表示基準值設置偏大;

表示執行機構故障;

表示實行了人為強製落袋。

這些指示性報警功能,對及時排除故障,減少調試府間,有一吏的積極作用。

  1. 具有自動校正功能

從理論上講,這種功能能夠在袋重值變化 時,及時査詢給定值,並要求按照“修正”後的給 定值工作但實際上,這種些能在運行中易造成 裝重不足的弊病,這是因務:關閉下料軟管時, 若恰好有異物(如鐵啓等)通過,.則下料軟管關 不嚴,就會造成袋重嚴重超重宿動校正功能將 減小給定值,再次爐裝時,異物流出,而微機控 製儀按照修正後的小給定值工作,實際就是提 前關閉了下料軟管,不合格產品就可能因為這 個自動校正功能而產生了。

3對包裝機機械狀態的要求

3.1稱重架彈片要保持基本水平

正常工作時彈 片須保持基本水平,如圖1(a)。當彈片下斜時, 如圖1(b).彈片必然在彈性範圍內給稱重架一 個向上的力,這個力抵消了稱重傳感器測得的 一部分重力,結果將導致袋重超重。如圖1 (c)上斜時,將造成袋重不足。因此係統調整好 以後,彈片的水平度位置須嚴格不變。

3.2闡頭要保持靈活

要經常檢查閘頭的潤滑狀況,確保停止蟻 裝執行機構靈活、迅速,減少滯後時冋,以免袋 重超重。

3.3下灰嘴各法蘭接頭處密封良好

回轉式包裝機回轉筒內的灰料采用D. 2 MPa左右的壓縮空氣並在攪拌裝置的作用下 實現流態化。當下灰嘴接頭法蘭及軟管接頭密 封不好時.罐裝結束的水泥包落袋之前在氣壓 的作用下形成返流,並從密封不嚴處噴出,這種 現象也會導致袋重的不足。

3.4胰吱管的強度要適宜

強度低,膠皮管(即下料軟管)較軟'容易止 料,但壽命較短;強度大.膠皮管較硬,不易止 料,容易造成袋重超重。一般我們偏向選擇較軟 的下料膠管,並采取如圖2的措施,以延長膠管的壽命。

 

圖2卸袋時灰嘴示意圖

ra>無頂杆時Nb)増設項杆後注,借助於限位項杆,使(a)圖中H大於(b)圖中的知在 保證正常卸袋的前提下,減小敕管皺折的程度,

4微機控製儀對包裝機工藝狀態 的要求

4. 1穩定的氣壓

包裝機的工作壓力要求在0. l~0. 2MPa 之間,最好穩定在0. 2MPa.fi實際生產中氣壓 在0. 18~0. 25MPa之間波動,不穩定的氣壓對 包裝機有很壞的影響,在轉速穩定時'如圖3所 示.有些嘴在不到180。時罐裝停止(如A點), 有些嘴在200。以後罐裝停止,但大部分嘴都能 在180〜200。之間停止罐裝。筆者認為在180~ 20頃之間停止罐裝.能夠保證袋重精度控製的 穩定性。“罐裝停止”提前,證明流態化氣壓較 高,灰嘴內流速較快,袋重易超重L罐裝停止” 滯後,則正好相反。如果在B點位置停止罐裝. 則表明出灰嘴內可能卡有異物,料流不暢。

 

4.2稔定的轉速

當轉速穩定在2. 3r/min時,包裝機正好達 到設計的台時產量96"h,轉速的改變將影響 到包裝機正常的工作狀態.在流態化氣壓穩定 ,時,若回轉筒轉速«<2. 3r/min,停止罐裝的位 '置就可能提前到圖3中的月點.罐裝停止至卸 袋的時間被延長,狼若下料膠管有軽微漏灰,極 易造成袋重嚴重超重;若轉速«>2. 3r/min,停 止罐裝的位置就可能滯後到圖3中的3點,穩 定時間太短,易造成袋重不足,甚至一周下來不 落袋。所以筆者建議.使用微機控製儀的回轉包 裝機不宜超過設計的台時產量,

4, 3正常的工作過程

包裝機正常的工作過程可由下列函數曲線 表示:G=

 

下麵是工作過程時間分布的粗略運算:已知包裝機的台時產量:96t/h,且為14嘴,故:

穩定時的轉速"

H =上 X 96 X 20 X 丄 R 2. 3r/mir)

(2)罐袋周期T

⑶罐裝開始與鑼裝停止需甬時間明卜 200。位置為停罐點)

當然,除了上述3頊因素外,料位因素母是 一個不可忽視的因素,一般回轉式包裝機麵轉' 筒內都設有料麵高度控製器。

5袋重精度比較

  1. 50.  26 50.   49    50. 28 5D. 31 ,50. 37    50. 34
  2. 50.   64 50.  33    50. 18 50. 18 50. 16     50. 30
  3. 50.-  72 50.    58    S0. 26 50, 2& 50, 30     5G. 42
  4. 50.   59 50.  4?    50. 29 50. 21 50.28     50. 37

5<徴>  50. '46 50. 31 50.24; 50. 22 50, 19 50. 26

6       50. 70 50.36 5U. 33 50. 30 50.42 50. 42

注;1、2、3、4、6號5台機5個月襄重世均值^0. 37kg.

我廠共有6台14嘴回轉式包裝機,其中5 號包裝機釆用了 WK—1A型徵杭控製儀,通過 1994年1〜5月的比較,認為采用微機控製的 包裝機,其平均袋重波動較小。從表中可以看 出,5號包裝機5個月的平均值由另5台包裝 機的平均值小。,087kg,5號機5個月'共包裝水 泥102879t,按照目前的控製精度估算,5號機 梢對減少水營超重損失179t,價值5萬多元•況 且50. 28的平均袋重已經超重0. 28kg,可見, 還有很多潛力可挖。,

6微機控製儀的故障判斷及其處 理方法

& 1顯示值與稱董木符

(1)電磁鐵綬圈'損垢.鐵芯吸合緩慢,停止 禮裝的淋賣投禰啟1實際重量大於顯示值•處 理方後:更換磁鐵知";

'(2)沒有'正礴的畦鶴標是

6. 2覆位'丄次畫履毋腐又“鎖機"

VI)清零弁矣寫清零鐵座間隙大於5mm 或出,現摩撩,處瑾擊法:增滅淸零開關的墊片•

(2〉清零弁關值號線接頭鬆脫或折斷,處理 方祛,重•新接頭或更換清零開關,

6.3顯示達到始定值,電磁鐵啊樣;

,(1)檢査保險躇是資燒暮扌

,@用固態繼電幕的負極卷通殼體,若電.磁 鐵不成合、更換固態繼電器;

《3)確認達到給定值時電稚鐵不繋倉的嘴 號,停止奪袋,按一區複密鍵血果仍不有,.可調 檎電磁鐵的鐵虧行隅使芝盡可能的小。

6.4,専磁秩吸香應耀裝不能停止可'能旱電,是祐銖芯行程調得太小了,,以 至於鐵芯嗥穀後,掣子臂術能脫開爪形件。

6,5基準值波袒,i

-若楊機'墓*龍膜動.可用相鄰的傳感器信葺插人,若否再瀛珈量換偉感器.,

.⑵芳億感'器軍忒疋常麵以將相爺的接近 開關信號線插人鳶木葺徒動更験清零幵關。

& 6稱童值

顯示等44. 79屈時,電磁検戒吸合並同時 停止罐裝,可能是五倍量程電位器被調過,這個故障最好請專業技術人員重新校正,崗位操作人員切勿盲目調校。

 

本文源於網絡轉載,如有侵權,請聯係刪除

分享到
網站地圖凱發K8凱發K8凱發K8凱發K8凱發K8凱發K8凱發K8凱發K8