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ENGLISH0755-88840386發布時間:2020-07-30 11:19:53 |來源:網絡轉載
0引言
經冷軋生產的鋼卷為避免在存放和運輸中受 潮、雨淋,防止在起吊和運輸時的摩擦和磕碰等問 題,成品鋼卷內外表麵要覆蓋多種包裝材料。成 品鋼卷在出廠前還需要經過最後一道工序——精 整包裝線,該工序直接影響冷軋產品的最終質量, 因此應給予足夠的重視。目前,國內絕大部分大 型冷軋生產廠基本釆用半自動包裝技術,即由專 用包裝設備輔助包裝作業人員實現包裝工作,部 分設備可以獨立工作而無需人的參與,該技術目 前存在的瓶頸為,受限於其自動化水平,極限包裝 能力一般為20卷/h,隻能勉強滿足年產80萬t冷 軋卷對鋼卷包裝生產速度的要求,一旦發生故障 則必然對主線正常生產造成影響,且國內的包裝 係統部分工藝不夠完善,包裝成品普遍存在一定 質量問題。當前國外工業發達國家鋼鐵企業的鋼 卷包裝多采用自動化程度很高的包裝線,具有生 產效率高、包裝質量好等優點,但由於部分簡單操 作由機械完成使設備控製過於複雜,投資過大,因 此性價比不高。
原首鋼祟唐鋼鐵公司2230連退線的包裝流 水線是低效的半自動化半人工生產線,存在各種 問題,通過實施各項有針對性的技術改造和優化 措施,切實改進了包裝線的生產效率,提高了包裝 質量,並綜合考慮自動化水平和經濟成本,兼顧效 率和效益,充分滿足了連退生產的需要。
1包裝流水線工藝
京唐2230連退線的包裝流水線分為入口段、 工藝段和出口段三部分,總共12個工位進行相應 包裝作業,其整體工藝流程如下。
0#工位在包裝線入口段設置有入口步進梁, 其主要目的是從主生產線出口段的十字鞍座接收 生產完成的鋼卷,也可接受天車吊卷,並直接運輸 到包裝線工藝段。
1 ,工位:進行外形檢測(測寬),並預留天車吊 卷備用位;2#工位:進行鋼卷對中;3*工位:條碼掃 描,鋼卷ID信息錄入,測徑,安裝紙護角(如果需 要);4#工位:步進梁行進中旋轉,通過滾卷機和自 動包紙機進行自動包紙操作;5'工位:鋪芯紙/折 紙;6"工位:通過提升機提升鋼卷並套塑料袋和包 裹緩衝材料;7’工位:塑料袋封口,安裝外紙護角; 8*工位:通過滾卷機和自動鋼皮包裹機進行自動 包裹鋼皮操作;9#工位:放置內鐵皮、安裝端護板 和內鐵護角;10,工位:放置外鐵護角;11*工位:周 向打捆機進行周向打捆;12#工位:分體式滾卷機 進行鋼卷位置調整,卷眼打捆機進行徑向打捆。
棧道梁從12#工位取卷,在棧道梁首位粘貼標 簽,棧道梁起到緩存入棧作用,鋼卷在該裝置上等 待吊運至成品庫。
2工藝特點及存在問題
首鋼京唐鋼鐵公司2230連退線的包裝流水 線自2010年投產以來,結合當前國內外包裝線生 產技術分析該生產線實際生產情況,總結出如下 製約生產效率的技術問題。
3包裝流水線改造與優化實施
作為該包裝線的生產維護人員,參考當前冷 軋精整包裝線發展技術,在原半自動包裝技術基 礎上,開展各項技術改造工作,通過優化生產工 藝、改進控製技術、增加控製設備、完善數據采集 和分析係統等措施,提升包裝線的生產效率,並提 高控製精度和包裝質量,以更好地滿足連退線對 鋼卷包裝生產的要求,且兼顧對成本的考慮,達到 此生產線效益最大化。同時,因采用模塊化編程, 並製定標準化的規範,使本項目產生的技術成果 利於在其他包裝線進行推廣。具體改造和優化工 作如下:
圖1單頭鐵皮包裝機
圖2周向打捆機
圖3鋼卷位置調節裝置
4應用效果分析
本文所提及的各項改造和優化工作於2012 年底陸續在2230連退生產線開始實施。首先根 據改造需要增加各檢測和控製設備,之後按照標 準要求設計並編寫模塊化控製程序,再進行線上 測試,調整控製參數和完善控製功能,最終於2013 年10月基本實現各項功能。
4.1改造效果
通過實施上述各項改造和優化後,所取得的 效果主要體現在以下幾個方麵:
捆帶扣位置等重要參數結合到包裝程序的計算和 控製中,有效提升了係統的控製精度;通過建立紙 庫噴膠模型,發明一套鋼卷位置調節裝置等措施, 提高了包裝質量和生產節奏,保證了整條連退線 的生產穩定。
4.2改造前後主要生產參數對比
(1)包裝線的自動化率
根據工藝要求,包裝線共有重要操作32項, 其中已有26項實現自動控製,自動化率為81%, 而改造前係統自動化率僅為53%。現隻有安裝紙 護角、放置外鐵護角等簡單操作因投用自動改造 的性價比過低,故保留人工操作。
根據2230連退生產線年生產鋼卷87 500卷 計算,要求鋼卷包裝速度需達到17卷/h,通過包 裝線改造,鋼卷包裝速度可達到25卷/h,正常生 產速度為23卷/h,充分滿足連退線對下卷節奏的要求。
鑒於高速冷軋線對包裝生產的要求,包裝線 年故障率應低於0.3%,目前改造後係統故障率 為 0. 13%。
4.3經濟效益
實施改造前,包裝線每班的平均返包率約為 12. 3卷,通過改進工藝,提高控製精度等措施,目 前返包率為0. 5卷,以重新包裝成本600元計算, 每年節省額外包裝成本(12.2 - 0.5) x600 x 3 x 6 432 +24 =5 644 080(萬元)。
因自動化水平提高,包裝操作崗位由12人減 少到11人,降低了勞動成本,同時還減少了操作 人員的勞動強度。
4.4社會效益
此改造項目的成功完成,填補了企業在該領 域的技術空白,並形成了自主知識產權;本次改造 規範了包裝作業的標準和操作規則,提高了企業 管理水平;在改造過程中,通過模塊化編程,使各 單體設備具有更強的適應性和可移植性,推廣前 景更加廣闊。
5結論
通過對改造後實際應用情況進行分析並與改 造前各主要生產數據對比,證明此次改造切實提 高了包裝線的自動化程度,減少了故障率,提升了 生產速度,同時保證了包裝質量,創造了可觀的經 濟效益。結合此次改造項目,已開始在京唐冷軋 廠其他各條生產線進行同類化的改造,同樣取得 了顯著效果。
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