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包裝機在聚酯裝置中的應用及常見故障維護

發布時間:2021-03-31 14:08:56 |來源:網絡轉載

0引言
某聚酯廠是一套年產30萬t聚酯熔體的裝置,熔體經切粒機切成聚酯切片後包裝成一噸袋裝外銷。包裝機選用航天部十二所的一噸袋裝自動稱量包裝機MS3-7A係統,共有4套:
1係統總體結構
該係統以PLC和稱重指示控製儀為核心,配以稱重傳感器、氣動執行機構、電動執行機構、自動控製部件和機械裝置,實現切片的動態在線稱重計量和包裝工作。係統總體結構如圖1所示。
包裝機的控製部件由兩部分組成:
(1)盤裝部分:由主控櫃、副控櫃和2個現場操作盒組成。主控櫃內主要有PLC和稱重指示控製儀F700以及碼盤。
(2)現場部分:3個電機Ml、M2、M3;4個兩位五通電磁閥配合氣缸分別控製投料門1(電磁閥YV1)、投料門2(電磁閥YV2)、排料門(電磁閥YV4)和袋口夾鬆開(電磁閥YV5);6個限位開關,SQ1為投料門關位置,SQ3為排料門關位置,SQ4、SQ5、SQ6、SQ7分別對應裝袋提升機構的料口上位、下位、上限、下限;3個稱重傳感器BP1、BP2、BP3;1個光電開關SQ11,用於檢測從料包到傳送鏈板盡頭。
主要的機械裝置有稱量料鬥、板式輸送機、裝袋機構、控製門、排料門等。切片是粒狀的均勻顆粒,同粉狀物料相比流動性好且不粘附,靠自重來落料即可,料鬥也不用做特殊操作。控製門采用的是雙閘門,控製門1和2全開時為快投料,控製門2關閉1開啟時為慢投料

包裝機係統總體框圖

2包裝工藝過程
此係統有冃動和手動兩種操作方式,但手動方式也是由PLC實現的:手動方式主要用於調試、維修和排除故障自動操作過程:
(1)稱量過程:F700自動扣除皮重後,打開控製門1和2.由料倉向稱量料鬥快投料(快投料速度約23kg/s);當達到預置值時關閉控製門2,將快投料改為慢投料(速度約為2kg/s),當料量達到落差值時關閉控製門1,投料結束;穩定後PLC向F700發數據保持信號,F700自動與設置的不足、過量、上限值比較,若適量則“稱好”燈亮,若過量或欠量則“超差”燈亮並報警。
(2)提升機構動作及放料過程:將空袋夾在放料口上加好,按AR1的“料口升”按鈕,待“稱好”燈亮後料口自動升到上位;風機啟動充氣15s,充氣結束後打開排料門開始放料;當F700發出接近零信號後5s關閉排料門,然後自動鬆開袋口夾,同時袋計數加1;PLC向F700發一個皮重複位命令信號,裝滿料的袋脫離料口放置在傳送機上。
(3)傳送過程:按AR2的“傳送啟動”按鈕,M4啟動自動傳送一個袋位停止,由人工紮袋口,料口自動降至下位;以後每稱好一袋,按傳送啟動按鈕袋即順序向前傳送一個工位,如此循環往複;用叉車及時將傳送機上的袋叉走。
欠量時允許通過按“慢投”按鈕進行補料並自動達到適量;過量時係統除報警外無糾正措施,須按“強製”按鈕打開排料門放料。
3調試項目
3.1落差量計算
落差值W|=JF-1000(JF為每袋實際稱重值,即F700讀數)。
落差調整遵守多加少減的規則。求得10個落差值的均值m和離差a,a應小於0.4kg,否則應認為慢投料控製綜合隨機誤差太大,這時應釆取以下措施:適當加快氣缸動作速度;適當降低慢投料速度。根據落差量的均值m進行設置,落差量設置後,試定量包裝以微調確定。
3.2快投料速度計算
以投料指示燈亮為0,記錄F700質量顯示值到900kg的時間,快投料速度0|=9OO/t的的額定值約為23kg/s。
3.3放料速度計算
以放料燈亮為0,記錄F700質量顯示值到50kg的時間時,放料速度02=950/奴如的額定值約為55kg/s。
3.4靈敏度檢査0.4
在1000kg酷碼基礎上加0.5kg,然後再加0.1kg的標準嵌碼兩次,儀表讀數應滿足1000.5±0.4kg和1000.6±0.4kgo
3.5零位檢査
稱量料鬥在進行靜態精度檢查前後各讀數一次(或多次)零位值,前後兩次零位值(或平均值)之差不大於0.4kgo
4故障狀態模擬
4.1欠量補償
將落差設置成較大(超過正常落差量約為1~2kg);啟動自動操作係統程序;稱量結束後會不足報警,處於欠量狀態;恢複正常落差量設置,按“慢投”按鈕進行補料,係統能自動將料補到額定值,程序繼續進行。
4.2過量
將落差量設置為零;啟動自動操作程序;稱量結束後會過量報警,處於過量狀態;按“強製”按鈕放料。4.3堵包處理
由於內袋放置不合適,在放料時有可能出現堵包。堵包時可反複分別按“料口降”按鈕和“料口升”按鈕,使堵包解除,投料順暢。堵包處理後,當放料結束,不會自動鬆袋口夾,這時需按“鬆夾”按鈕鬆夾。
5常見故障分析及處理
5.1稱量值超差
(1)原因1:測量係統誤差,產生零點漂移,造成實際值大於或小於給定值。
解決方法:將測量料鬥清空,停止充氣,在負荷控製器F700麵板上操作,做回零處理,進行零點標定。
(2)原因2:設備更換進料閥、放料閥以及儀表更換電磁閥等,致使測量值產生誤差。
解決方法:在負荷控製器F700麵板上操作,做落差處理。
(3)原因3:測量係統誤差,產生量程變化,造成實際值大於或小於給定值。
解決辦法:進行全量程刻度係統校準。
5.2進料閥不進料
原因:進料閥設備故障;儀表控製電磁閥故障;儀表風管線脫落;控製電源接線脫落。
解決方法:檢查確認汽缸閥是否完好;檢查電磁閥是否正常工作;檢查儀表風管線是否脫落;檢查控製電源接線端子是否完好。
5.3下料閥不放料
原因:測量值超差或欠量;進料閥“關”位置開關不到位;儀表控製電磁閥故障;下料閥儀表風管線脫落;下料閥設備故障:下料閥控製電源接線脫落。
解決方法:補料或手動放料:檢查進料閥位置開關:檢查儀表控製電磁閥及氣動閥:檢查下料閥儀表風管線:檢查下料閥氣缸閥:檢查下料閥控製電源連接情況。
5.4包裝稱升降機不動作
原因:包裝稱升降機處於高限位置或高高限位置,而且由於升降機慣性衝擊致使限位開關不複位;升降機主令開關故障或接線端子連接斷開;非儀表故障,控製器有輸入/輸出指令,但升降機馬達仍不動作。
解決方法:檢查包裝稱升降機高位/高高位限位開關,複位或更換開關;檢查主令開關是否完好,開關接線是否完好;檢查電氣交流接觸器是否過流,如過流,複位交流接觸器。
5.5水平輸送鏈板機不動作
原因:水平輸送啟動/停止開關故障;輸送電機故障或由於其他原因導致輸送電機過流故障.交流接觸器跳閘:光電開關SQll故障或被物體遮擋.造成誤檢
測到料包到達。
解決方法:檢查水平輸送啟動/停止按鈕開關是否完好,接線端子是否脫落:複位交流接觸器:檢查光電開關SQl 1是否完好或被異物遮擋。
6結語
此包裝係統最大包裝能力為32袋/小時,操作人員隻需2~3人,操作簡單方便。控製係統部件幾乎全部選用進口產品,可靠性高,故障率低,維護方便。稱量精度設計為1000kg±0.8kg。自使用以來,經過計量部門兩次測試,整個係統的動態計量精度優於0.2%。

 

作者:劉自慎

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