谘詢電話

ENGLISH0755-88840386
新聞中心

谘詢電話

0755-88840386
您的位置:首頁 > K8凯发大酒店天生赢家專題 > 專業技術專題 > 工業自動化稱重儀表>詳情頁

提高飼料動態稱重包裝係統精度的實現

發布時間:2021-11-26 15:05:48 |來源:網絡轉載

飼料稱重包裝是飼料工業的重要生產環節。飼料稱重包裝係統的準確與否將直接影響到企業的信譽和經濟效益。過去采用機械稱重、人工裝袋,勞動強度大、速度慢、精度低。近幾年,采用電子稱重裝置雖然可使其靜態稱重精度大大提高,但在飼料加工連續生產過程中,其動態精度仍不能保證。因此,在快速自動稱重中如何提高動態稱重精度,一直是飼料加工企業急需解決的難題。
本文是作者在研製飼料自動化生產設備中,為了與飼料配料過程相協調,實現飼料生產的全部自動化,應用PLC作為動態稱重包裝測控設備,在硬件和軟件設計中采用了一些措施和動態控製方法,較好地解決了稱重速度與精度的矛盾,提高了飼料連續生產中動態稱重包裝的精度。
稱重包裝係統及工作原理
用稱重傳感器、稱重變送器,稱重儀表和PLC組成測控係統來完成飼料的稱重、計量和包裝的生產工藝過程。該稱重包裝係統以PLC為核心,配以稱重傳感器、放大器、各種電動執行器和機械裝置,實現飼料的動態在線稱重計量和包裝工作。
稱鬥的上方是成品倉,該倉中的原料來自飼料混合工序生產的飼料散狀成品料。成品倉下麵是一台電動機驅動的螺旋進料裝置,啟動電動機,則該成品倉中的粉狀飼料就隨著傳輸絞籠的旋轉而進入稱鬥中稱重。稱鬥上裝有三個S梁式應變式拉力傳感器,稱鬥的重量信號直接由該傳感器組轉換成與之對應的電壓信號,經稱重變送器把該電壓信號放大後送入PLC中進行數據處理,當達到預定值時,PLC控製停止下料,然後PLC控製開稱鬥門,並控製打包機自動裝袋後由傳送帶送出。於是,就完成了飼料稱重打包的自動化過程。
提高動態稱重精度的硬件措施
影響稱重靜態精度來源於傳感器和稱重變送器組成的硬件係統。
該稱重包裝係統用三個拉力傳感器將飼料重量W變換為成線性關係的電壓信號Ux,並通過兩級放大器進行放大。Un表示等效到稱重變送器輸入端的噪聲和幹擾電壓,ΔUi表示等效到輸入端的漂移電壓。設兩級放大器的放大倍數為A,則
Uo=A(Ux+Un+ΔUi)=AUx+AUn+A.ΔUi
上式中的第2項主要影響靈敏度,第3項主要影響稱重係統的精度。
(1) 影響傳感器的因素及解決辦法
傳感器輸出信號的穩定性除決定於傳感器本身的性能外,還與供電電源和傳感器的安裝有密切關係。本稱重係統采用三隻UH61-100u型稱重傳感器,每隻傳感器單獨供電,通過調節其橋路電壓使三隻傳感器的輸出靈敏度K相同,三隻傳感器串聯輸出的電壓為Ux=K(E1+E2+E3)。為了提高每個傳感器供電電源的穩定性采用二次穩壓,並對元器件進行老化、測試後進行選配,特別是對基準穩壓管2DW233的老化處理和時漂測試,選擇時漂小的通過調節其工作電流使其工作在接近零溫度係數(<2ppm/℃)下,使整個傳感器電源的溫度穩定性優於10ppm/℃。
三隻拉力傳感器安裝在稱鬥和稱架之間。如果傳感器承受的重量與傳感器軸線存有角,則將產生橫向分力而引入誤差ΔW=W-Wcos。例如每次稱重25kg,在稱鬥皮重為100kg的情況下,即三隻100kg的傳感器實際荷重為125kg。當=4°時,稱重誤差就為0.43kg。因此,安裝傳感器時應盡量確保它們都能垂直受力。
(2) 影響稱重係統靈敏度的因素及解決辦法
影響係統靈敏度的主要因素是檢測電路的內部噪聲和外部幹擾電壓Un,它與稱重變送器所工作的頻帶相關。在研製中,通過選擇低噪聲器件,在滿足采集速度所需足夠寬的頻帶的前提下,通過選配電阻來提高放大電路本身的共模抑製能力,整個檢測係統采用雙層屏蔽,采樣時間選為工頻周期整數倍等項措施,使整個稱重係統獲得了能分辨5g重量的靈敏度。
(3) 影響精度的主要因素及解決辦法
影響精度的主要因素是整個檢測係統的非線性和ΔUi。其中係統的非線性,在選配元器件校正的基礎上,采用了軟件修正;而對於隨溫度和時間產生的ΔUi,主要采用元器件的老化、測試與分選工藝,篩選掉時漂大的,然後選配溫度係數進行補償,使整個稱重包裝係統的靜態精度達到了0.07%,為實現動態稱重精度奠定了基礎。
提高動態稱重精度的軟件措施
影響動態稱重精度的主要因素是被稱物料的比重、K8凯发登录入口和落差的大小,它是由成品料倉的壓力和PLC所控製的進料驅動裝置產生的。因此,改進控製思路,借鑒靜態稱重精度高的特點是提高動態計量精度的關鍵。為此,可選用雙速變徑變距螺旋加料機,采用“先快後慢,最後點動”的控製下料方式。Wx0為稱重前PLC所采集的稱鬥皮重;由此PLC按照每包計量淨重量的90%、95%和100%算出快速下料的終了值Wx1、慢速下料終了值Wx2和稱重終了值Wx。其控製過程可以這樣簡單說明:在下料開始一段時間,PLC控製絞籠電動機快速下料,當檢測達到快速下料的終了值Wx1時,PLC控製絞籠電動機開始慢速下料;當檢測達到慢速下料的終了值Wx2時,PLC關閉絞籠電動機後采用“點動”下料,當達到或接近期望值Wx時為止。
按照上述思路,為稱重包裝係統編寫了全動態控製的快、慢速加料和點動加料的軟件模塊,為消除空中落料對稱重精度的影響,編寫了自動尋找提前停機量的軟件模塊。該係統使用一年來,經計量部門兩次測試,整個係統動態計量準確度優於0.2%。
結語
采用PLC控製進行飼料稱重包裝,具有結構簡單、計量準確、工作可靠,較好的兼顧了動態稱重包裝係統的精度和速度,滿足了在線快速動態重量計量的要求,對水泥、食鹽、麵粉等物料的稱重包裝有借鑒作用和推廣價值。

 

本文源於網絡轉載,如有侵權,請聯係刪除

分享到
網站地圖凱發K8凱發K8凱發K8凱發K8凱發K8