谘詢電話

ENGLISH0755-88840386
新聞中心

谘詢電話

0755-88840386
您的位置:首頁 > K8凯发大酒店天生赢家專題 > 專業技術專題 > 工業自動化稱重儀表>詳情頁

自動定量包裝秤在大化肥中的應用與探討

發布時間:2020-05-13 16:11:43 |來源:網絡轉載

  1. 概述

隨著國內氮肥受多種因素影響2013 年上半年西南大麵積地區長期幹旱無雨行業帶動效應低天然氣價格攀升等),化肥銷售形勢嚴峻

廠價格和生產成本不斷拉近部分尿素生產企業甚至在虧本運營建峰化工也不例外近期二化裝置生產成本高於其尿素產品銷售價格每噸尿素

甚至虧損 100~200 在這樣嚴峻的形勢下建峰化工通過對包裝質量優化保證自動定量包裝秤的件重穩定性確保尿素包裝件重防止不合格的

尿素流入市場以降低市場用戶投訴保證建峰尿素的市場占有率

  1. 自動定量包裝秤的結構特點

自動定量包裝秤種類很多建峰化工使用的RP 係列的自動定量包裝秤自動定量包裝秤是一種按照事先設計的程序和方式將大宗粒狀狀的物料自動分成預定重量的小份載荷形式的稱

量控製係統RP 係列自動定量包裝秤主要適用於散料的自動定量稱重和包裝其工作原理是被包裝物料通過加料係統變速後進入秤鬥,  在重力作用下秤鬥將重力傳遞至傳感器使稱重傳感器彈性體產生形變貼附於彈性應變梁上的應變計橋路失去平衡輸出與重量數值成比例的電壓信號經線性放大器放大再經 A / D 轉換為數字信號

儀表的微處理機CPU對重量信號進行處理後直

接顯示重量數據,   重量數字信號變化過程由儀表設置參數控製在設置值上轉換成開關信號輸出開關信號輸入可編程控製器PLC),PLC 內經過程序控製輸出 PLC 開關信號此開關信號控製各電器執行部件再由電器執行部件轉變為機械動作控製物料粗加料細加料停止加料以及秤鬥放料等動作

富雅美. 自動定量包裝秤在大化肥中的應用與探討

自動定量包裝秤結構圖

1 自動定量包裝秤的結構

RP 係列自動定量包裝秤主要由控製櫃加料

裝置放料裝置夾袋裝置稱量鬥傳感器氣動係統框架結構等組成各部分可以按照客戶要求設計並可選配夾袋裝置選配打印機大屏幕顯示器計算機係統構成微機控製係統自動定量包裝秤的整體結構如圖 1其主要技術參數見表 1

1 自動定量包裝秤的主要參數[1]

號                      RPN-XXXGⅠ RPN-XXXGⅡ

 

速度 ·h1

500~600

1000~1200

稱重範圍 kg·1

20~100

20~100

準確度等級

0.2

0.2

秤體重量kg

250

400

控製櫃重量kg

120

150

秤體尺寸mm

750×750×700

1500×750×700

控製櫃尺寸mm

1600×600×350

1600×600×350

供電電源220V-10%1550Hz±2

下限引起故障的原因有細下料設定有問造成瞬間物料衝擊力過大使控製器無法及時準確控製下料門的關閉時間當下料停止後秤桶穩定後重量與實際值有很大偏差下料門關閉過程時間過長造成下料門與秤桶之間停留的物料過多致使控製器無法準確判斷料桶的實際重量下料門開度過大造成瞬間物料衝擊力過大從而出現控製器檢測時達到設定值的假信號

4.3 秤的零點漂移

由於電子秤空秤時無法相對固定在零位上造成電子秤不運行引起此故障的原因有電子秤的傳感器輸出電流線性不好料桶內積料過多傳感器與料桶連接杆處積料造成料桶與秤體因物料結晶使秤桶與秤體相連使傳感器的隨著 2 套化肥裝置的生產每台自動定量包裝秤每天至少運行 14 h 以上在運行過程中初期

時有報警頻繁亮紅燈秤的零點漂移稱量件重波動等現象故障率較高影響產品尿素包裝件重和成品車間生產任務的順利完成2 2010 712 月自動定量包裝秤的主要故障情況

  1. 故障原因

主要是由於自動校秤驗用砝碼的支撐杆處易附著尿素尿素結塊後造成稱量桶與秤體框架接觸造成稱量異常

4.2秤頻繁亮紅燈

由於桶裏的物料超出了控製器裏參數設定的波動現象引起此故障的原因有機械執行機構連接傳動部件磨損嚴重間隙過大使下料門開度不穩定控製器的細下料和預關閉值參數設定不合理電磁閥動作不到位

4.3在正常包裝過程出現氣缸不動作

引起此故障的原因有電磁閥無電中間繼電器故障儀表程序出現故障氣管破裂

采取的措施及對策

 

5.1針對報警頻繁稱量異常的情況

決定取消自動校秤功能同時將砝碼支撐裝置拆除 並將秤體密封  2 防止尿素進入對這些容易結垢的地方加強重點維護如每輪

班第一個白班對秤體進行吹掃防止粉塵結塊通過改造和吹掃秤後包裝過程中報警逐漸減少

取消砝碼支撐裝置前後對比圖

 

2 取消砝碼支撐裝置前後對比

5.2針對引起秤頻繁亮紅燈的情況

  1. 針對上限超標的情況有 3 種途徑進行排查

處理檢查料倉是否堵料因料倉堵料時操作人員到現場去捅倉會造成散尿素下料過多而使上限超標如果是這方麵的原因隻要將料倉堵倉處理完後自動定量秤就會恢複不需要作任何處檢查下料門關閉過程時間是否過長一般設

定的關閉時間為 0.2~0.5 s 為宜可采取調節大小門氣缸上的截流閥的開度來控製氣缸的動作速

檢查下料門的開度一般要求細下料門缺口被秤體的進料口遮蓋 1 4 為宜具體可按圖 3 缸組件尾部的調整螺杆長度和U型臂與秤體的傾斜度進行調整,  使物料的衝擊力在控製器的規

避範圍內又不影響包裝速度

細下料門的調節方法圖

3 細下料門的調節方法

2 針對下限不足的情況也有 3 種途徑進行排查處理檢查細下料的設定值若是設定值錯需重新調整細下料參數②③途徑可以按照上限超標中的②③途徑進行排查處理即可

5.3針對秤出現的零點漂移問題

首先對秤體和秤桶進行徹底吹掃清掃料桶內的積料因每台自動定量包裝秤都有 3 個傳感具體如圖 4 3 個傳感器將這台秤的料桶托因此傳感器對稱量精度有很大影響如傳感器

不平衡就會影響包裝秤特別是梅雨天氣空氣濕度過大尿素粉塵與尿素顆粒很容易結晶將傳感器孔的四周粘住傳感器就無法動作使傳感器的應變體阻值偏差過大而造成零點漂移,  具體如

5因此在天氣潮濕時吹掃秤就要頻繁一些以防止傳感器無法準確感受到秤桶重量而影響秤的精度

傳感器的分布情況圖

 

4 傳感器的分布情況

 

秤吹掃前後傳感器與秤體連杆的情況圖

 

5 秤吹掃前後傳感器與秤體連杆的情況

針對下料門與傳動軸固定鎖鍵鬆動造成漏料到秤桶內問題通過在鎖鍵上加裝固定螺栓並采取雙螺帽背死的方式進行防鬆處理另外利用複秤電子台秤對自動定量包裝秤進行校正於外部原因造成的傳感器接線故障通過重新接線處理最後消除秤桶與秤體相連的結塊尿素使秤體平穩通過這些措施解決了零點漂移問題

5.4針對稱量件重波動問題

首先是對秤進行清皮發現清皮無效後檢查是機械執行機構連接傳動部件磨損嚴重原因是尿素下料時經常對包裝秤U型臂與大小門連接杆氣缸衝擊造成連接孔擴大而使下料門與軸不

一起轉動針對這一情況U型臂的孔進行擴大同時加工了一批環放進孔內這樣衝擊時也隻對環進行磨損當環磨損嚴重時重新換一個即可減少了U型臂的損壞同時也減少了檢修時經過這一處理後包裝秤出現波動的情況相對減少

5.5針對氣缸不動作的情況

當發現自動定量包裝秤的氣缸不動作時先檢查氣缸是否被尿素腐蝕或 2 個氣室之間的密封組件損壞而出現串氣故障導致氣缸不動作此種

情況需要進行更換氣缸另外由於氣管質量存在問題引起氣管破裂導致氣缸不動作通過對比使用確認費斯通的氣管較好故更換氣管目前使用較好基本消除了由氣管破裂引起的氣缸不動作現象

6 效 果

對自動定量包裝秤進行了上述幾項處理後故障率大大降低從原來每月的 20~30 次減為現在每月 2~3 隨之各種檢修費用也下降從而大大提高了生產作業效率降低了生產運行和檢修維護的成本提高了企業經濟效益同時有效防止富雅美. 自動定量包裝秤在大化肥中的應用與探討了件重不合格的尿素包流入市場影響建峰牌尿素的形象進一步減少了顧客因件重不穩而產生的投訴

 

 

本文源於網絡轉載,如有侵權,請聯係刪除

分享到
網站地圖凱發K8凱發K8凱發K8凱發K8凱發K8