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工業自動化稱重儀表

  • 222020/06

    包裝機五號輪模盒的改進

    硬盒包裝機在生產過程中頻繁出現煙支排列 7-7-6 的現象 . 認為由於煙支直徑由原設計 7.8mm 改為7.7mm,導致原五號輪模盒尺寸無法對鋁箔紙煙包內的煙支進行有效控製 ,通過對五號輪模盒尺寸進行改進 ,有效解決了煙支排列錯亂的質量缺陷 ,達到了預期效果。

  • 222020/06

    包裝機條盒定位裝置關鍵參數優化

    包裝機條盒包裝是卷煙包裝的重要一環,但常因定位不準確產生包裝質量問題。條盒定位裝置主要有接紙鉤、側導板和導紙板,它們的相對位置決定條盒最終包裝位置。通過響應曲麵分析,尋找最優參數組合:接紙鉤位置 113mm,側導板位置 1.5mm,導紙板位置 2.15mm。經驗證,參數優化效果良好。

  • 222020/06

    包裝機鋁箔紙剔除機構的改進

    針對包裝機在生產過程中,鋁箔紙剔除係統存在推杆端衝擊變形、電磁鐵積灰等問題,通過以氣缸驅動代替電磁鐵驅動解決了問題,實現企業優質、高效、低耗的生產目的。

  • 222020/06

    包裝機六號輪弧形板的改進

    包裝機在生產使用複合型特殊材料的一、二類卷煙產品時,即使設備在正常運轉生產過程中,也會經常出現煙包側長邊尖角掉色、翻折等問題,嚴重影響卷煙產品質量,還會造成較大的材料消耗和浪費。針對上述問題,通過在六號輪上、下弧形板、不合格煙包剔除塊等部位的相應位置進行開設環形槽等適應性改進,解決了複合型材料煙包側長邊尖角容易掉色、翻折等問題,保證產品質量,減少材料消耗。此...

  • 222020/06

    包裝機1號輪輪體對稱麵加工工藝改進

    針對輪體對稱麵對稱度加工超差的問題,通過設計新的工裝,改變定位基準及裝夾方法,有效地解了加工中存在的質畳問題。

  • 222020/06

    硬盒包裝機與輔機連接係統的改造

    采用兩台翻蓋式硬盒中速包裝機與一套輔機組成的生產機組,其連接機構故障率高、 維修成本大且機組布局不合理等,為此對該機組進行了改進。簡化設計了煙包阻擋構件並增加了主機 煙包輸出轉向及自動裝盤機構,並將原設備自帶PLC程序進行擴展,采用計數方式對兩主機輸出煙包 進行分時儲包和向下遊輔機供料,當下遊輔機發生故障停機時,主機煙包可自動轉向輸入到另一通道, 並在另一通道完...

  • 222020/06

    包裝機供膠器的改進與應用

    包裝機供膠器閥芯與膠嘴的結構設計,在生產過程中易產生不供膠或供膠量不足的故障,易磨損的膠嘴普遍產生漏膠現象,故障率較高。同時膠嘴易在盒片膠點位置產生明顯的斑點式壓痕甚至刺破,影響包裝的外觀質量。本文通過分析供膠器的結構和工作原理,提出了改進方案,較好地處理了上述問題。

  • 222020/06

    軟盒包裝機煙包劃痕產生的原因分析

    煙包劃痕嚴重影響了煙包外觀美觀 ,是造成產品質量問題的因素之一。本文通過對煙包劃痕的種類進行了歸納 ,深入分析了煙包劃痕產生的原因 ,並提出相應對策 ,為解決煙包劃痕質量缺陷提供了技術指導

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