谘詢電話

ENGLISH0755-88840386
K8凯发大酒店天生赢家專題

谘詢電話

0755-88840386
您的位置:首頁 > K8凯发大酒店天生赢家專題 > 專業技術專題 > 工業自動化稱重儀表>詳情頁

包裝機煙庫攪動電機滲油問題剖析及改造

發布時間:2020-06-15 16:12:24 |來源:網絡轉載

煙支攪動裝置

包裝機煙庫位於機組的右機身,是機器包裝工藝的第一道工序。主要由煙支攪動裝置和煙支下煙通道兩部分組成。煙支攪動裝置是該部位的動力輸入機構,由電機獨立驅動。其傳動原理:煙支攪動電機 M 帶動齒輪 Z1,將運動傳給齒輪 Z2, 齒輪 Z2 和齒輪 Z3 安裝在同一軸上。齒輪 Z3 帶動中間齒輪Z4,把運動傳給內齒凸輪 Z5。該凸輪通過連杆機構帶動煙庫拍煙板和菱形塊運動。齒輪軸 Z3 是一個偏心軸,通過偏心帶動連塊,使齒條 Z6 做往複移動。齒條 Z6 的移動帶動了 23 個小齒輪 Z7 的轉動,從而使與小齒輪 Z7 同軸的 23 個攪動輥攪動。

故障原因分析

(1)結合煙支攪動裝置的結構圖和傳動原理圖,發現煙支攪動電機易燒毀的根本原因是齒輪傳動箱內的潤滑油進入電機內部引起線圈短路造成的。由煙支攪動裝置結構圖可知,電機通過內徑為 36mm 的法蘭盤和安裝支架(二者的總厚度為 26mm)與齒輪傳動箱體連接。電機驅動軸端部安裝有驅動齒輪安裝支架上裝有油封。法蘭盤上的漏油孔路為 L 型且口徑極小(1mm),易堵塞。電機與齒輪傳動箱體之間相當於一個密閉的間。

電機的轉速是 1250 分 / 轉,這樣高的轉速在密閉的環境下會使潤滑油產生相當高的溫度。齒輪軸端油封在高溫環境下極易老化磨損。再加上潤滑油 圖 2 煙支攪動裝置傳動圖水管程流速應大於 1.0m/s,類似這種物料溫度過高以及流速過低的換熱設備,水處理劑的作用也是十分有限的。E112 處於裝置循環水管網的末端,要通過增加循環水進裝置總量,同時, 對其他水冷器進行調節以提高該處循環水流速。如不能改善, 建議在循環水管道上增加反衝洗口,定期進行反衝洗操作。

工業循環冷卻水處理設計規範中還規定,當被換熱介質溫度高於 115℃時,宜采取熱量回收措施後再使用循環冷卻水冷卻, 避免高溫物料對換熱材質的腐蝕和結垢影響。E-112 冷卻器中換熱介質就正常操作溫度為115℃,對此在設計上也要考慮采用相關的防腐措施。

目前,管束堵管後作為備用設備尚可,長時間運行仍有較大概率再次發生泄漏,采用耐蝕塗料解決碳鋼水冷器的防護和結垢問題,效果比較理想,建議新管束應考慮循環水側增加防腐塗料措施。

在高溫環境下易變性而改變潤滑油分子之間的結構而變稀, 當油封老化並失去密封性能後,潤滑油就會泄漏到法蘭盤的內孔內。一旦漏油孔被磨損殘渣堵塞,潤滑油就會積存起來。由於電機與齒輪箱的安裝距離過短(約 20mm 左右),在很短時間內電機端蓋軸承就會被油浸泡起來。這樣潤滑油就會通過電機端部軸承進入電機內部,引起線圈短路燒壞電機。

(2)改進分析。要解決電機滲油問題,有 2 種途徑可走。方法一:定期拆下煙支攪動電機,拆開電機進行檢修。方法二:改進電機與箱體的連接方式,延長電機與箱體的距離並改變原漏油孔線路。

螺釘 2(4 顆固定在電機端麵 1 上。用螺釘 5(4 顆把原裝法蘭座 13 與加工法蘭座 4 連接固定。再將原裝法蘭座 13 與已安裝上油封 11 的安裝支8 用螺釘 12(4 顆)連接。最後, 把裝配好的驅動機構安裝在齒輪箱體9 的原來位置上。注意漏油孔的安裝位置朝下。

解決此問題的最優途徑為第二種方法: 在盡量不改變機器原結構的前提下,本著適用性、可靠性、經濟性、針對性的原則,對該傳動機構連接部位進行改造。通過對該裝置的機構觀察分析、測繪並查找有關資料進行論證後,可以實現三個目的,分別為:①重新選擇價格便宜且功能相同的電機,可以實現節能降耗;②根據所選電機端麵安裝位置,再加工一個安裝法蘭盤,延長電機與傳動箱體之間的距離。可以防止因油封漏油且漏油孔堵塞後能夠多增加一些儲油量,給維修贏得一定的時間。③改變原法蘭盤上的漏油孔線路。把原來的L 型線路改成直線型,並加大油路直徑。可以防止漏油時油中的磨損殘渣堵塞油孔。當油漏到機器外部時,能夠及時發現及時處理。通過上述的改造措施,能夠徹底地解決電機滲油的問題。

改造實施步驟

根據上述分析,可采取如下的改造實施步驟:

拆下煙支攪動電機及與電機連接的小齒輪。拆下機器上的原裝法蘭座。測量出有關的數據:電機驅動軸直徑12mm(軸長 35mm);連接齒輪的長度為 50mm(安裝深度為30mm)。原裝法蘭座的厚度為 10mm,內孔直徑為 36mm(漏油孔的最小直徑 1.5mm)。軸端齒輪伸出法蘭座底平麵 28mm。

通過與有關單位聯係,采購到適合改裝標準的電機,其價格為原裝電機的 1/40。測量得到改裝電機傳動軸的長度為 55mm,直徑為 12mm,改裝電機的傳動軸比原裝電機的長 20mm在原裝法蘭盤漏油孔 2 的位置上重新鑽一直線型油孔直徑為 2.5mm根據與箱體原連接的法蘭盤孔距、改裝電機端麵的形狀和孔距,並根據以上數據通過測量和計算,繪製加工一件法蘭座。把連接電機的傳動齒10 安裝在電機傳動軸 14 上, 調整好距離齒輪伸進電機軸)。

改進後的效果及驗證

通過在包裝機上進行的實施和實驗,並對其改進後的效果進行運行驗證。經過一年的驗證結果表明, 改造後的電機與齒輪傳動箱體連接部位運行穩定,工作正常, 性能可靠。一年內該部位沒有出現一次重大設備故障。隻是發現機器外部有油漬時更換了一次油封。電機進油現象得到了徹底解決,達到了預先設計的效果。隨後,又對另外幾台進行了類似的改造。

包裝機煙庫煙支攪動電機的改造成功,使該機組的維修費用大幅降低。損壞一台電機費用在 2.5 萬元左右。改造電機的費用不到原裝電機的 1/40。改造後,電機至今沒有出現任何故障。一台機器的改造為企業節約了大約 2 萬多元的維修費用,5 台機器共節約了 10 多萬元。

結語

總之,此次改進效果良好,效益可觀。在機械構造上基本沒有大的改變。改造後的傳動結構跟原裝結構基本類似。隻是把原裝機上先天設計缺陷進行改進而已。改造後,未更換過一次電機。同時,該部位出現漏油時更容易被發現。通過這樣的技術改造不僅節約了數額可觀的維修費用,還減少了停機時間和維修次數。即保證了設備的穩定性,又提高了設備的有效作業率。還彌補了機型設計中的先天不足之處。為企業有效利用設備資源、發揮設備的最佳效益並為企業持續長足的發展,打下了良好的基礎。

 

本文源於網絡轉載,如有侵權,請聯係刪除

分享到
網站地圖凱發K8凱發K8凱發K8凱發K8凱發K8凱發K8