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失重秤控製係統的改造及應用

發布時間:2020-12-21 10:36:22 |來源:網絡轉載

某銅業企業閃速爐建成投產20很多年來,曆經數次挖潛力更新改造,感應爐單爐解決生產能力從100kt/a提高至現階段的355kt/a。為了更好地保證 閃速爐耗熱量運作均衡,對閃速爐加料量的線性度規定也愈來愈高。
在2006年執行355kt/a改建時,某銅業從德國引入了整套銅精礦失重計量設備,用以閃速爐入爐精礦投放量的計量檢定操縱,替代原先的埋刮板機送料計量檢定係統軟件。失重計量設備的構成包含入料閥、呼吸閥、均壓力閥、計量檢定倉、攪拌裝置、開料螺旋式等。對這種機器設備的姿勢及情況的線上監控、操縱和實際操作根據一套WB930控製係統完成。
做為全部失重狀態計量檢定控製係統的關鍵,WB930控製器是德國某有限責任公司早前為失重秤專業研製開發的集稱重顯示器與操縱作用於一體的全智能專用型控製板。正由於其專用性特性,使設備維護管理較為艱難,備件麻煩選購且價格比較貴。此外,WB930係統診斷作用非常簡單,沒法完成係統異常點的快速搜索和精準定位。因而,必須科學研究開發設計一種技術性優秀、根據通用性控製板(如PLC)的銅精礦失重狀態計量檢定操縱設備,替代目前的WB930控製器,提升 控製係統的可靠性和可擴展性,保證 閃速爐長期性安全性、平穩運作[1]。
1WB930控製器基本原理
1.1原理
氣流輸送的原材料從正中間倉底端的倒料錐排出來,根據投料閥(圓頂閥)添加到失重狀態送料係統軟件的計量檢定倉內。計量檢定倉中原材料的降低量由感應器檢驗,並由WB930控製器對投料量的預設值和具體值中間的誤差開展持續測算,並根據調整螺旋式上料機的速率完成對具體投料量的調整。當計量檢定倉內的原材料品質降低到放料低限時,剛開始再次放料,這時螺旋式上料機的速率操縱被鎖住,直到做到放料限製(在十分短期內內)。當放料的危害平穩後,螺旋式上料機再度剛開始開展速率調整。秤重螺旋式上料機將原材料根據1台震動給加料器使原材料更勻稱地添加到鈦精礦噴頭中。

失重倉進料下料簡圖

在這裏一全過程中,被測的機器設備關鍵包含:氣流輸送閥、通閥門(呼吸閥和均壓力閥)、投料閥、電動攪拌機、螺旋式上料機。
1.2控製係統構成
銅精礦失重計量檢定控製係統關鍵由下列3一部分構成。1)精確測量一部分:關鍵包含計量檢定倉重量傳感器3隻,用以持續精確測量精礦計量檢定倉淨重;投料閥壓力控製器兩個,檢驗密封器工作壓力;投料螺旋式轉速比檢驗,電感式單脈衝感應器。2)操縱一部分:控製箱(內裝WB930控製器)1台,進行係統軟件所有操縱作用,安裝於閃速爐主控室,股票盤麵1台,用以加工工藝維護保養機會旁實際操作;DCS控製係統,完成加工工藝的一切正常生產製造實際操作。
3)實行一部分:通閥門兩個,配套設施繼電器及開/關限位開關;投料閥兩個,配套設施繼電器及開/關限位開關,配套設施密封性氣繼電器及壓力控製器;電動攪拌機電機驅動器4台,
運作情況檢驗;螺旋式上料機電機直流變頻驅動器2台,運作情況檢驗、電K8凯发登录入口檢驗、轉速比檢驗(單脈衝感應器)操縱、配套設施製冷離心風機以及運作情況檢驗;鈦精礦正中間倉用氣流輸送閥兩個,螺旋式用氣流輸送閥兩個,配套設施繼電器共4個。
2提升改造方案及執行
2.1更新改造內容及範疇
1)硬件配置層麵。(1)增加PLC控製櫃(配觸摸顯示屏)替代原WB930控製箱,安裝規格及部位不會改變。(2)增加稱重變送器,防水等級IP54之上,安裝於當場;(3)增加專用型電纜線用以聯接稱重傳感器(LoadCell)接底盒。稱重變送器根據DeviceNet係統總線與PLC通信,PLC控製係統具備開放式,能夠全自動依據工作狀況挑選操縱曲線圖,也可以立即對主要參數,乃至操縱曲線圖開展改動。在計量檢定倉入料期內,根據簡易的設置就能考慮在這段時間螺旋式上料機轉速比多種多樣操縱計劃方案(轉速比維持不會改變、轉速比線形下降、轉速比離散係統轉變)的挑選,進而完成閃速爐加料量的平穩與精準操縱。該套控製係統還留出與未來FF控製係統的通信插口。

2.2 PLC控製係統計劃方案
曆經數次技術性較為 ,最後明確PLC選用英國A-B企業的控製係統,關鍵配備如表1所顯示 。

PLC控製係統主要配置表

2.3更新改造執行
本次更新改造難度係數大且存有一定的安全隱患,為不危害生產製造,隻有運用2015年年修期開展連接,當場施工期很短。
提前準備環節(2015年8月26日—9月1日):最先對新控製箱開展加工廠檢測,對程序流程的每一個作用進行模擬仿真檢測。此次更新改造的技術性難題是對稱重數據信號的抗幹擾性解決,及其對失重狀態期內品質脈衝信號優化算法的提升。因為在模擬仿真檢測時沒有真實的品質數據信號,因此 怎樣仿真模擬真正投料狀況就變成一個難點。執行工作組曆經用心探討、反複推敲和試驗,結合當場觀查持續開展程序修改,最後不錯地完成了控製係統的線下檢測工作中。9月1日,係統軟件已具有安裝到當場的標準。安裝調節環節:9月6日剛開始拆卸當場原操縱
櫃,並對新控製箱開展安裝、布線;9月16日剛開始對新控製係統開展測驗,關鍵目地是檢測各單個機器設備的操縱和精確測量是不是一切正常,另外對失重狀態倉開展品質校檢。9月18日開展空負載連動試運行,9月19日晚剛開始開展負載連動試運行,期內對控製係統的有關主要參數開展了線上調節,主要參數調到最好的標值,最後使新控製係統各類指標值徹底做到加工工藝操縱和實際操作的規定,並交付,迄今運作一切正常。圖2為2015年11月3日從HONEYWELLTDC3000提取的曆史時間發展趨勢界麵。
3更新改造後的關鍵運用
3.1數據可視化功能增強
實際操作工作人員能夠形象化地掌握當今係統軟件所在的情況,包含手/全自動、入料、開料等,及其每個機器設備所在的運作情況。根據圖4頁麵,實際操作工作人員能夠便捷地開展計量檢定倉料位上、低限的設置和FF加料量的當地設置等。根據圖5頁麵,能夠完成在加料量不一樣的狀況下,螺旋式轉速比的PID調整主要參數全自動變動。根據圖6頁麵,能夠係統對的起動標準、終止標準一目了然,已不必須根據工程圖紙一一核對。
3.2氣流輸送抑止作用
更新改造後的PLC控製係統較原WB930控製係統在完成抑製流態化作用上麵有非常大的優點,具體表現在下列好多個層麵:1)新係統操作麵板上即時顯示信息加料量、螺旋式轉速比、PID輸出值曲線圖及失重狀態倉品質值,有利於加工工藝剖析,分辨氣流輸送是受哪種要素危害造成,便於立即采用應對措施。造成氣流輸送的基本常見故障要素有失重倉擋料傘的尺寸、入料速率的速度、每一次入料量的是多少、螺旋式進料口開料順暢是否等。
2)PID輸出彈性係數及抗壓強度可開展設置調節,而原WB930係統軟件沒法開展調節。此參數調節後,可操縱螺旋式速率轉變速度及抗壓強度,在同樣的狀況下,可減少氣流輸送抗壓強度。
3)失重狀態倉上低限預設值可設置在十分位,原WB930失重狀態倉上低限預設值僅能設置在個位數。現階段,開展十分位主要參數設置可合理防止某工作中點產生的不穩定,並可以依據失重狀態倉開料速率及下料量,更精準地調節失重狀態倉上低限預設值。
4)在失重狀態倉入料時,失重狀態計量檢定處在鎖起來情況,這時,螺旋式入料口處在外力作用衝擊性情況,易導致氣流輸送。原WB930沒法即時變更螺旋式轉速比調節方式,且沒法分辨氣流輸送抗壓強度的尺寸;新PLC控製係統控製麵板上即時顯示信息失重狀態倉品質,可形象化地依據品質值轉變速度,分辨氣流輸送抗壓強度,進而具體指導加工工藝工作人員調節入料期內螺旋式速率轉變值,做到合理操縱氣流輸送目地[5]。
4總結
此次失重狀態控製係統升級更新改造做到了預估的目地,徹底消除了長期性困惑生產製造和維護保養工作人員的至關重要難題,為企業將來的生產製造平穩出示了合理的確保,為之後類似控製係統升級更新改造累積了豐富多彩的工作經驗。

 

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